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污水处理刮渣机故障原因与措施范文

时间:2022-01-20 08:46:18

污水处理刮渣机故障原因与措施

一、故障原因与改造措施

1.链条断裂原因

(1)刮渣机主轴和减速机直连,主动轴通过链条带动从动轴转动。从动轴只靠两边的链条运转带动,如果链条、链轮出现问题,则两边的链条不同步运转,链条易被扯断。

(2)罐内介质多为含盐含油污水,介质复杂。主、从动轴的轴承容易锈蚀而转动不灵活,阻力加大,导致链条断裂、电机过载。

(3)主、从动轴不平行,安装后链条一边松一边紧,调节胀紧装置不起作用,长期运转后链条断裂。

(4)设备轨道锈蚀不平,增加设备运行阻力,易使链条运行脱离轨道,造成刮板卡死而导致链条断裂。

2.刮板易脱落或链板拉歪原因

(1)池内污水腐蚀性较强或池内有大的杂质,使刮板的滚轮锈死或卡死,刮板刮渣时易从连接处拉裂,导致刮板脱落或链板拉歪。

(2)原用的刮板为普通胶皮,长期浸泡在污水池内,变形老化,使刮板变形脱落。

(3)刮板不在支撑架上,容易下坠变形。

3.刮渣不均匀的原因

(1)刮板腐蚀变形,刮渣不均匀。

(2)浮渣太厚。

4.改造措施

2009年起先后对2台刮渣机改造,并将刮渣机的链条、传动轴去除,保留出渣口处主动轴及轴上一个刮板,改为就地刮渣。虽然解决了链条问题,但是起不到刮渣的效果(出渣口有一定坡度,没有水平方向推力,浮渣脱离刮板又落回到主动轴下)。2011年4月对含油系列一台气浮池刮渣机进行如下技术改造,改造前后结构。

(1)参照美国麦王涡凹气浮刮渣机链条材料,将链条、链轮更换成非金属材料。传动链条节距66.3mm,采用工程塑料制作,中间配有304不锈钢穿杆直径为12mm,自锁式销轴用增强聚酯制造,链条的破断拉力25kN,增强链条的耐腐蚀性,提高链条的承受拉力,避免链条断裂。

(2)在罐壁上开四个对应孔,把支撑沿轴向延伸到罐外,避免在罐内被腐蚀,方便加油保养。根据设备情况,把滚动轴承支撑变为轴与尼龙套配合。在从动轴支撑板上开长条孔,作为链条调节胀紧装置,还用于调节主、从动轴的平行度。

(3)因为支撑外移增加了轴的长度。通过传动扭矩计算,主、从动轴选用1寸不锈钢管制作。为防止链轮和轴轴向窜动,在链轮及支撑套两侧加定位套,用以轴向定位。

(4)刮板材料更换为不锈钢板(0.5mm)与耐腐蚀胶板组合。即上端固定端用不锈钢板与链条固定块连接,刮渣部分用胶板。并将刮板固定在链条固定块上,采用间隙配合以保证刮板空载运行时,刮板翻转。刮板轴向两端定位销限位,防止刮板轴向窜动脱落。这样即保证了刮板的刚度,又使刮板在经过出渣口的坡度时有良好可塑性,保证刮渣的效率。

(5)重新修正轨道,在其上固定安装四氟板,使其工作面平滑。并保证两导轨接口处高低和左右错位差<1.5mm,两导轨同一截面高度差<3mm,两导轨间距差为±2mm,轨道的纵向直线偏差≤±3mm,轨道纵向水平度≤1/1000mm,两平行轨道接头位置应错开布置,其错开距离应大于轮距,保证链条运行的平稳性。

(6)增加刮渣次数(由原来每运行10min停30min,改为运行15min停20min),避免池中的浮渣积累过厚,增加设备运行阻力,导致链条断裂。

(7)安装调整后,应确保主、从动轴无轴向窜动,主、从动两键槽要开在同一位置,两条牵引链条松紧度相等,刮板位置应同步,保证从动轴平行度及主、从动轴与轨道垂直度。

二、效果

第一台刮渣机改造投运后运转平稳。后又对其他5台刮渣机进行同样改造,运转效果良好,噪声小,能够满足生产工艺要求,及时刮掉气浮池表面浮渣,达到刮渣90%的效果,为装置后序的浮渣、油泥的处理提供了保证。

作者:孙士春单位:青岛石化检修安装工程有限责任公司

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