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柴油机用轴承体瓦面点状锈蚀探析范文

时间:2022-12-18 11:44:09

摘要:采用金相显微镜研究了某型柴油机用QT500-7轴承体瓦面点状锈蚀行为。结果表明,点状锈蚀处的金相显微组织粗大,部分石墨球开裂或脱落形成凹坑,导致残留冷却液及空气介质与裸露基体反应形成点状锈蚀现象;通过降低CE,调整球化剂及孕育剂配比,降低浇注温度,可以有效解决此类问题。

关键词:显微组织;石墨;孕育

轴承体属于柴油机关键零件,是通过轴衬与曲轴互相作用的零件,是承载受力零件,质量要求高。铸件材质为QT500-7,按NFEN1563制造。

1取样

轴承体实物如图1所示,点蚀状区域如图2所示。为了分析的准确性,在点蚀部位取2个试样,取样编号为1-1、1-2;如图3所示。

2试样组织与成分分析

2.1试样金相显微组织分析

图4是取样的金相显微腐蚀形貌,从图中可以看到:局部石墨球呈现粗大开裂状,此状石墨易从基体中脱落,形成低于铸件加工面位置的凹陷状,使得基体大面积裸露,与加工残留冷却液或者空气介质发生化学腐蚀,继而形成如图2所示的宏观样貌。

2.2CE分析

根据技术验收条件,原工艺化学成分控制如表1。根据CE=C+(Si+P)/3可计算出CE,测取3批次铸件化学成分,如表2所示;最后计算各自CE并取其平均值CE=4.557%,对于厚大件的球墨铸铁,应将CE的质量分数降至4.3%~4.4%[1,2];结合表3中的关系趋势可知:本成分得到的CE过高,且属于过共晶成分,易形成石墨漂浮,加之铸件壁厚较厚,凝固缓慢,更加剧了石墨粗大,漂浮。

2.3浇注温度

浇注温度的提高,石墨漂浮,粗大开花的可能性也会增大。石墨漂浮现象与铸件壁厚,铁液成分(以液相共晶成分CEL表示,单位%)和浇注温度的关系如表3所示。可以看出:随着铸件壁厚的增加以及浇注温度的提高,临界最大液相共晶成分降低,也就是允许的碳当量降低[1]。查铸件壁厚101mm,原工艺中浇注温度控制范围1370~1390℃,结合表3综合推断:浇注温度在1370~1400℃时,允许的最大碳当量为4.21%和4.27%;所以分析可得出:原工艺浇注温度过高,需要降低浇注温度。

3改进工艺及验证

3.1工艺更改

需要结合表3中的规律,将工艺CE控制在4.3%~4.4%左右,浇注温度在1370℃左右。(1)将工艺CE控制在4.3%~4.4%,CE的控制通过降低C含量,Si含量,如表4所示。(2)降低浇注温度:结合表3中的温度与壁厚及CE关系以及实际生产经验,将原始浇注温度范围由1370~1390℃更改为1360~1370℃。

3.2生产验证

根据更改后的工艺生产验证,同样测取3批次铸件实际检验成分,如表5所示;最后计算各自CE图4QT500-7试样组织×100Fig.4MicrostructureofQT500-7图5最终QT500-7试样组织并取其平均值CE=4.35%,然后在铸件瓦口面处观察其显微组织,如图5所示,石墨球圆整,细小,分散,无粗大组织。满足客户验收要求,很好的解决了铸件石墨漂浮粗大的缺陷。

4结论

(1)对铸件表面点状锈蚀进行分析,确认为石墨漂浮,粗大引起石墨脱落,导致裸露基体与外部介质发生化学反应形成凹坑。(2)结合铸件壁厚,合理控制CE在4.3%~4.4%,降低浇注温度可消除石墨漂浮、粗大,获得组织致密的铸件。

参考文献:

[1]中国机械工程学会铸造分会.铸造手册.铸铁(第2卷)[M].北京:机械工业出版社,2002.

[2]王晓江.铸造合金及其熔炼[M].北京:机械工业出版社,2009.

[3]喜多新男.预防球墨铸铁铸造缺陷的措施[J].现代铸铁,1986(2):60-64.

作者:田永维 刘延坪 李磊 王斌 严江波 单位:海军驻兴平地区军事代表室

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