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电磁在聚驱管道降回压中的运用范文

时间:2022-08-08 09:10:48

电磁在聚驱管道降回压中的运用

《油气田地面工程杂志》2014年第六期

1电磁、加热及超声波降回压实验

聚驱输油管道堵塞,影响油井产量;而频繁的热洗管道,增加了采油成本。为此,在输油管道上安装集电磁、加热、超声波为一体的设备,以解决管道堵塞问题。

1.1测定流动阻力将聚驱采出液样品原态注入普通管道,样品含水90.1%,含聚495mg/L。在室温20℃环境下,将样品静置12h后注满模拟管道,加压使其在管道内流动,流动速度为0.5m/s,经测定管道压力为0.048MPa。

1.2单项动态实验(1)样品在交变磁场中。当磁场频率变化时,样品中的原油无变化,聚合物纤维沿管道方向延顺,且随着磁场频率提高,延顺的效果明显。当磁场频率超过22000Hz时,延顺效果降低。管道与磁力线方向夹角12.5°时效果最明显,样品在管道中的流动阻力明显降低,管道压力为0.022MPa。(2)样品在红外加热器中。当加热温度变化时,样品中的原油变化明显,且温度越高黏度越低。当加热温度达到60℃以上时,其黏度变化减缓,聚合物纤维无明显变化。管道中流动阻力降低,管道压力为0.039MPa。(3)样品在超声波场中。当超声波场频率变化时,样品中的原油黏度无明显变化,但原油与聚合物的结合力明显降低,有相互分离的趋势。超声波频率25000Hz时,其结合力降低速度最快,聚合物纤维无明显变化。管道中流动阻力减小,管道压力为0.035MPa。

1.3综合实验样品在高频交变磁场、红外加热、超声波共同作用下的综合实验。磁场频率23500Hz,磁场强度10kW,加热功率8kW,加热温度40℃,样品在管道内流动速度为0.8m/s。(1)直接观察。样品黏度明显降低,等质量平面堆积高度实验前为40mm,综合实验后降为12mm。(2)显微镜下观察。实验前,样品中聚合物纤维呈絮团状无规律混杂在油液中。综合实验后,聚合物纤维排列整齐,排列方向一致性达85%。管道压力降至0.018MPa。通过实验,聚驱采出液在电磁加热及超声波的作用下,黏度明显降低,淤积现象明显减少,管道压力大幅度降低。

2现场应用

2013年4月19日,在南8—40—P31井安装1台电磁加热装置。该井在安装加热装置之前,只能用热洗车冲洗干线保证其正常生产,3~5d冲洗1次。冲洗干线后回压最低能达到0.8MPa,68h后上升到1.5MPa,95h后上升至2.1MPa,在2.5MPa条件下管线已近堵死,抽油机井不能正常生产。安装加热装置后回压逐渐下降,由2.1MPa下降到0.65MPa,之后保持稳定。日产液呈稳定上升趋势,由80.2t上升至88.7,日产油由2.2t上升至18t。含水值由96.7%下降至81.3%。回压始终控制在0.7MPa以下,具体结果见表1。

3结论

(1)聚合物在高频磁力线作用下发生特性改变,其杂乱的絮团状纤维产生沿磁力线方向顺延的趋势,而经过加热抑制蜡和沥青的析出黏度降低,减小了流动原油顺延阻力。超声波的震动使聚合物与原油分离加速了顺延过程,从而减少了管道内淤积物的聚集,流动阻力降低,回压下降,油井产能恢复正常。(2)应用这一技术在解决高回压的同时,大大减轻了采油队的管理难度,降低了生产运行成本。

作者:陈阵单位:大庆油田采油二厂

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