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集装箱控制系统的设计范文

时间:2022-04-13 09:33:15

集装箱控制系统的设计

《自动化应用杂志》2015年第三期

集装箱底板钻孔小车控制系统具有分段定位控制、暂停微调、防跑偏实时修正、防撞/暂停/倾斜保护、自动复位、手动/自动切换、20/40ft箱体选择、运行速度实时修改、各段定位尺寸段路设定、减速距离设定等功能。伺服电机M1/M2速度分为低速D5100/D5110(单轮前进或后退,减速接近原点,后退分段定位)、高速D5102/D5112(前进、后退、回原点、回大车)和暂停微调速度D5104/D5114(原点处和分段定位处的暂停微调)。伺服电机速度修改程序的使能信号使用M8013,使用操作面板可以实时修改伺服电机速度。电子齿轮比的计算公式(分子为伺服电机编码器转一圈的脉冲个数,分母为使伺服电机转一圈、通过上级控制器所发出的脉冲数):式中,r为伺服电机编码器的分辨率,d为电机转一圈的脉冲数,c为伺服电机驱动轮周长,LU为指令单位,i为减速机的减速比。指令单位LU设定为0.001mm,经计算,电子齿轮比为0.4923,分子设定为4923,分母设定为10000。

1分段定位控制

可以通过操作面板,自主设定20/40ft集装箱的钻孔尺寸、段路(目前设定为24段,可以增加更多段路)。当设定某一段为0时,后面的钻孔尺寸将不被执行,方便客户自主修改工艺要求。分段定位控制方案一:通过中编码器检测距离(0.1mm/脉冲),PLC进行高速计数,到达分段位置时,在高速计数中断程序中对伺服电机使能端复位。经过测试,每段误差范围为-6~3mm,运行约4.5m,累计误差范围为-16~-14mm,偏离钢横梁中心位置太多,不能满足控制要求。分段定位控制方案二:通过PLC给伺服电机驱动器发送定量脉冲进行控制,脉冲输出指令选用可变频率连续输出指令DPLSF(无加减速时间)。经过测试,不断修改电子齿轮比,优化后的电子齿轮比为0.4963,每段最大误差范围为-7~4mm,运行约7.8m,累计误差为3~5mm,能够满足控制要求。

2暂停微调控制

暂停微调状态程序见图3,当到达原点位置或者运行到某段定位位置时,延时2s,让操作人员观察位置是否准确。当发现尺寸不准确时,及时按下“暂停微调按钮”,可以通过电气柜前面板的“前进、后退、电磁阀的相应操作按钮”或者通过“遥控器”的“前进、后退、左进、左退、右进、右退按钮”进行微调。左右伺服电机M1/M2暂停微调控制程序是相似的,左伺服电机M1暂停微调控制程序见图4。伺服电机M1将以暂停微调频率运行,位置修正后,旋转释放“暂停微调按钮”,返回分段定位控制。经过测试,40ft集装箱,运行约8m,进行22段分段定位,正常情况不需要暂停微调,一般通过1次暂停微调,就可以满足现场控制要求。

3防跑偏实时修正控制

手动运行的前进/后退,自动运行的回原点、分段定位、暂停微调(前进/后退)、回大车,将进行防跑偏实时修正。重点分析手动程序(前进/后退)的高速防跑偏实时修正,低速、暂停微调速度的防跑偏实时修正与其相似。左右编码器检测数据的处理见表1,增量式旋转编码器顺时针旋转(轴向)的计数值为+,逆时针旋转(轴向)的计数值为-。

3.1左右编码器的高速计数程序信捷XC系列PLC,支持3路AB相增量式编码器,中编码器C630(支持计数中断,用于小车运行距离的控制)、左编码器C632(1倍率)的计数值×4后存储于D4180,右编码器C634(4倍率)的计数值存储于D4380。手动运行准备状态时,对高速计数器复位,高速计数过程中应确保其使能端的有效。

3.2左右编码器的计算程序防跑偏修正系数的计算公式(分子D6612设定为9375.0,分母D6610设定为2798.0):左右编码器的计算程序见图5,使用浮点数进行运算,左右编码器的计算值(加运算)存储于D4480,伺服电机M1/M2速度需要修正的频率存储于D6616。

3.3防跑偏实时修正程序前进、后退运行防跑偏实时修正程序相似,前进防跑偏实时修正程序见图6。PLC控制器进行实时修正,降低速度较快的伺服电机的运行频率,伺服电机M1/M2修正后的运行频率为D6680/D6682(需要判断其为正值,以防止修正过度,发生飞车故障)。经过测试,程序放在主程序(扫描周期约10~36ms)或者定时中断程序(100ms)中运行的数据基本相同。将左右校正液压缸缩回,小车无阻力分段运行。在各段钻孔位置暂停时,使用2把钢卷尺(8m)分段测量小车前侧左右端与集装箱前立板距离。现场测试数据见表2,列A为左端距离XL;列B为左端分段距离XL+1-XL;列C为右端距离XR;列D为右端分段距离XR+1-XR;列X为每段偏差距离,即(XL+1-XL)-(XR+1-XR);列Y为累计偏差。经过生产现场试运行,小车前侧左右端与集装箱前立板偏差范围为-5~5mm,继续运行后将进行防跑偏实时修正,运行约4.5m,累计偏差约为0,小车基本实现直线运行,确保多支钻头均处于钢横梁中心位置进行钻孔。

4防撞/暂停/倾斜保护

防撞保护程序见图7。钻孔小车前进运行时具有防撞保护功能,有障碍物时,伺服电机将急停,障碍物消失3s后,恢复前进。如果需要,还可以增加后退运行防撞保护功能。暂停保护程序见图8,回原点、回大车具有暂停保护功能,在运行中发生故障时,按下“暂停按钮”,伺服电机将急停。故障排除后释放“暂停按钮”,将恢复相应控制功能。倾斜保护程序见图9。测试中发现,如果手动后退撞击大车后侧挡块来修正小车位置,有时某1台伺服电机驱动器会过载报警,再次运行时将导致钻孔小车一侧倾斜过度而发生危险。PLC对前进、后退进行实时检测,当两侧相差150mm(左右编码器脉冲计算值1365)时报警急停,当两侧相差50mm(左右编码器脉冲计算值450)时取消报警,恢复相应控制功能。

5结语

经过试运行,小车行进约8m,前侧左右端最大偏差约5mm,分段定位控制每段误差约1mm,累计误差约3~5mm,正常情况不需要暂停微调,设备性能和控制功能能够满足生产现场的要求。

作者:程伟单位:苏州健雄职业技术学院

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